D
Przetwórstwo spożywcze

Odzysk ciepła w lokalnej tłoczni olejów

Zaprojektowaliśmy system odzysku ciepła z procesu tłoczenia na zimno. Odzyskana energia służy teraz do wstępnego podgrzewania nasion, co skróciło czas procesu o 2,5 godziny dziennie.

2.5h szybciej dziennie
KlientOleje Wielkopolskie
BranżaPrzetwórstwo spożywcze
HarmonogramCzerwiec – Sierpień 2024

Pokazaliśmy, że w małym zakładzie pod Poznaniem energia dosłownie uciekała w sufit. Zbudowaliśmy system, który łapie ciepło z maszyn i wykorzystuje je do przygotowania surowca.

Odzysk ciepłaTermodynamika procesowaPomiary efektywnościPrzetwórstwo oleju

Wyzwanie

Właściciel tłoczni w Szamotułach zauważył, że zimą wydajność linii spada o blisko 18%. Zimne ziarna rzepaku stawiały opór prasie, co wymuszało wolniejszą pracę i zużywało więcej prądu. Hala o powierzchni 120 metrów kwadratowych nie miała izolacji, więc ciepło generowane przez silniki pras po prostu znikało, zamiast pomagać w procesie. Tłoczenie 450 litrów oleju trwało zbyt długo, co generowało nadgodziny dla dwóch pracowników.

Podejście

Nasz 3-osobowy zespół zaczął od zainstalowania czujników temperatury w 6 punktach linii produkcyjnej. Przez 4 dni robocze mierzyliśmy, ile stopni mają obudowy silników i jakie jest promieniowanie cieplne. Zamiast kupować gotowy moduł z katalogu, który nie pasowałby do starszych maszyn, rozrysowaliśmy własny projekt wymiennika powietrznego zintegrowanego z obudową.

Rozwiązanie

Zamontowaliśmy specjalne osłony na prasy, które zbierają gorące powietrze bezpośrednio znad pracujących silników. Układ rur o średnicy 150 mm tłoczy to ciepło do specjalnej komory nad podajnikiem nasion. Dodaliśmy prosty termostat ST-21, który pilnuje, by ziarno miało stałe 31 stopni przed wejściem do maszyny. Cała instalacja zajęła nam dwa weekendy, żeby nie przerywać dostaw oleju do lokalnych sklepów.

Rezultaty

Tłocznia pracuje teraz stabilnie bez względu na pogodę na zewnątrz. Skrócenie czasu pracy o 150 minut dziennie pozwoliło właścicielowi zrezygnować z płatnych nadgodzin i obniżyć koszty energii o około 420 zł miesięcznie przy obecnych stawkach.

2.5h
zaoszczędzonego czasu na każdej zmianie
31°C
stała temperatura nasion przed tłoczeniem
12%
niższe zużycie prądu na litr gotowego oleju

Harmonogram

  1. Czerwiec 2024
    Audyt strat ciepła i pomiary wydajności prasy przy temperaturze 12 stopni
  2. Lipiec 2024
    Wykonanie instalacji wymiennika w naszym warsztacie w Poznaniu
  3. Sierpień 2024
    Montaż końcowy i szkolenie pracowników z obsługi panelu sterowania

"Zależało nam na konkretnym efekcie, a nie na teoretycznych wyliczeniach z Excela. System działa od sierpnia i faktycznie kończymy tłoczenie wcześniej, a maszyny pracują lżej."

Andrzej Nowakowski Właściciel, Oleje Wielkopolskie Wrzesień 2024

Nota prawna

Zasady serwisu i dane prawne

Artykuły o energii odnawialnej i biopaliwach publikowane w portalu to ogólne dane rynkowe. Nie zastępują one profesjonalnych projektów technicznych ani doradztwa inwestycyjnego. Każde gospodarstwo rolne ma swoją specyfikę, dlatego przed budową biogazowni lub zakupem maszyn sprawdź aktualne normy.

Staramy się, aby informacje o cenach biomasy i przepisach były rzetelne, ale rynek energii agro zmienia się szybko. Treści na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. To jedynie baza wiedzy mająca pomóc w zrozumieniu procesów przetwarzania bioodpadów.

Legal identification

Company
Didim Yemek Energy & Agro
Address
ul. Świętego Marcina 45, 61-805 Poznań, Polska
Register
NIP: 7773368219 · REGON: 390554128 · CEIDG
Phone
+48 61 852 39 44